煤炭矿山

某企业磁选机耐磨陶瓷改造升级案例

2025-07-24 11:04:17 1
某大型磁铁矿选矿厂,拥有 10 条磁选生产线,主要处理粒度 5 - 50mm 的铁矿石,年处理原矿量达 500 万吨。原磁选机筒体采用 304 不锈钢材质,表面堆焊耐磨层,运行 3 个月后,筒体磨损严重,局部厚度减薄 5 - 8mm,频繁的停机维修严重影响生产效率。同时,因磨损导致的磁场不均,使铁精矿回收率仅 70%,品位徘徊在 60% 左右,企业生产成本居高不下。

耐磨陶瓷

耐磨陶瓷片改造方案
  1. 陶瓷片选型:选用我司 95% 高纯度氧化铝陶瓷片,硬度 HRC88 - 90,耐磨性是高锰钢的 20 倍。陶瓷片为弧形设计,与磁选机筒体贴合度达 99%,确保无防护死角。

  1. 安装实施:严格按照标准流程安装。先对筒体表面进行喷砂处理,粗糙度达 Ra6 - 8μm,用高压空气吹扫后,再用丙酮擦拭,彻底清除油污与粉尘。采用双组分耐高温环氧胶粘剂(A、B 组分 3:1 混合),搅拌 3 分钟至均匀无气泡。在筒体表面与陶瓷片背面分别均匀涂胶,筒体胶层厚度 0.8mm,陶瓷片胶层 0.2mm。将陶瓷片对准安装位置轻压贴合,用橡皮锤轻敲排出气泡,相邻陶瓷片错缝铺贴,接缝错开 50mm,拼接间隙 0.8mm,并用胶粘剂填充饱满。安装完成后,在 25℃环境下固化 24 小时。

改造后应用成效
  1. 设备寿命显著延长:安装陶瓷片后,磁选机筒体连续运行 24 个月,磨损量仅 0.3 - 0.5mm,年维修次数从 8 次减少至 1 次,大大降低了设备更换频率与维修成本。

  1. 生产效率大幅提升:因设备稳定性增强,年有效生产时间增加 150 小时,产能提升 15%,年处理原矿量增至 575 万吨。

  1. 铁精矿品质优化:陶瓷片的非磁性特质确保磁场均匀,铁精矿回收率提升至 75%,品位提高至 63%,产品市场竞争力增强,每吨铁精矿售价提高 50 元,年增经济效益约 2000 万元。

  1. 综合成本降低:设备维修费用从每年 200 万元降至 50 万元,能耗因筒体转动阻力减小降低 8%,年节约电费约 100 万元,综合生产成本降低 18%。

此次改造充分验证了磁选机耐磨陶瓷片在提升设备性能、降低成本、优化产品质量方面的显著优势,为同类型矿山企业提供了可靠的设备升级参考方案。


首页
产品
案例
电话